一个深圳工业设计公司的真实案例说明工业设计的重要性.此文没有华丽的辞藻,但案例却跨过了整个工业设计至生产制造的整个流程,同时体现了该公司的产品设计水平和对生产加工艺的深刻了解.

工业设计事件背景:

一个在深圳的外贸的朋友说接到一个运动按摩球的订单,客户只提供了他的初代产品。因为初代产品缺陷较多,销量不好,希望我们工业设计公司团队能在生产前重新评审设计,进行改良后再生产。

朋友把样品寄品寄到,我拿出一看发现果然没有产品设计元素,感觉就是像一个仅满足最原始的功能的测试的样品,实物如图:

改良中的运动按摩球
改良中的运动按摩球

依据委托,我需要对产品进行成本估计,但拆解后一看,发现在内结构设计和生产加工方式也是错误,因为当前的产品设计是不满足生产条件的,必须进行工业设计改进。

接下来让我逐点讨论其问题,并提供相应的解决方法。切开球体发现在以下问题:

一,工业设计上的问题

首先是外观设计,最大的问题是设计不符合人体工学,手柄上的R角太小以至握在手上非常不舒服,而这产品的手柄位置却是重点,因为用户会把手或者腿放在上面滚动球体进行按摩,在那情况下是有可能伤到人体皮肤的。

手柄选用的材料是硬质材料,且最初的设计者为了手柄强度,把手柄的厚度设计到惊人8MM厚度. 由于手柄又是外观件,所以不能抽壳,所以导致产品过厚,注塑进胶流动非常困难,不过奇怪的是表面居然没有缩水印,这也许是和材料选用有关-该手柄用的是尼龙加纤材料。

料厚太厚的注塑件
料厚太厚的注塑件

二,产品结构设计不合理

从下图看到,滚动轴承由一个6角螺母固定,当螺母拧紧后,球体不会转动。我实在难以想象这产品为什么会生产且在市面流通。受客户委托,对生产成本进行评估,我也拿了样品到了熟悉的供应商,对此产品都一至认为:未达到量产标准。、

不合理的轴承结构设计
不合理的轴承结构设计

三,生产指导不合理

球体内部需要一个螺母和一条轴固定,可设计师选择直接用螺母进行硅胶热压.这样的设计导致球体硅胶太厚-40MM厚度,且球体中心因为温度不够而未能变成软胶,很大程度上影响用户体验;球体过厚导致加工时间过长,产品加工成本太高。这点也是非常不科学的。众所周知,产品的生产成本与材料重量和成型时间有密切关系,此产品二者都不合格。

工业设计一定要考虑到生产制造问题,这一点和产品设计是有区别的。有关具体详尽的工业设计服务可以参考下方连接:

工业设计服务

结构设计服务

工业设计案例

硅胶工件设计不合理
硅胶工件设计不合理

话不多说,直接上工业设计改良方案:

仔细思考,针对以上几点问题进行改良。

一,外观设计上的改进

手柄上有大胆的创新,整体改成圆体设计,并且外层材料选用TPU,原因有二

1,外层用了包胶模具,那么手柄主体注塑的时候就不用担心产品过厚而产生缩水问题,有了外层TPU,手柄主体完全可以按正常标准偷料。

2,外层选用环保TPU,对人体皮肤更手好,握在手上或者接触其它部位的时候都会非常舒服,有软的的感觉,这就是为什么很多把手都会做一层软的TPU包胶。

二, 结构设计上的改进

轴承采用一个塑料压片固定,注意只是压着轴承的外边而不是内边,这样便可以使得轴承滚动顺畅,发挥了其本应该发挥的作用。此结构设计省略了拧6角螺母步骤,加快了装配时间,提高了生产效率。

三,设计的量产方案改进

我在球体内部设计一个小球作为内胆,小球分成二件,注塑完成后超声成一个整体的小球,然后再热压硅胶外层,在这种情况下硅胶外层的平均料厚不会超过10MM,对比起之前的50MM厚度的硅胶球,成型时间起码快3倍,完全达到量产标准。相关供应商听到我这个方案非常欢迎,马上有了量产的信心。

在经过此次大改后,请大家看下产品的渲染图片,以下图片为新设计和客户旧产品的对比.

请看下图,是不是感觉档次马上提升了?

改良后的运动按摩球工业设计
改良后的运动按摩球工业设计
改良后的运动按摩球结构设计
改良后的运动按摩球结构设计

接下来看下我为客户做的手板如图:

按摩球手板
工业设计改良后的手板

总结:

工业设计和产品结构还是有较大区别的,产品设计更重要的外观,而工业设计不仅考验设计师的美术水平,同时也考验其对生产加工工艺的了解,但很遗憾我们有时候不能对一个工业设计师要太多,所有都懂也不实际.在这种情况下,基本上决定所有工业设计要由一个团队组成,外观设计和结构设计同时参与讨论,在设计过程中考虑生产加工问题,把问题处理完毕,把整套方案交给客户。这样做,才是合格的工业设计公司的做法。